近年来,昆明某钢铁集团积极开发和应用节能减排先进技术,将节能减排作为钢铁生产提质增效、转变生产方式的一项重要工作。
在钢铁生产过程中,烧结工序的能耗约占总能耗的10%,仅次于炼铁工序,位居第二。在烧结工序总能耗中,有近50%的热能以烧结烟气和冷却机废气的显热形式排入大气。昆钢两台130M2烧结机低温(300℃~400℃)烟气余热,过去仅少量用于生产蒸汽供生活及生产使用,余热利用率不足25%,大部分被排放。2006年以来,昆钢与北京某科技有限公司、郑州锅炉集团等单位通过产学研合作,共同实施“5MW烧结机低温余热回收发电利用技术研究与示范”项目。
此项目应用高效热管换热技术、漏风治理技术、热水闪蒸技术、双压汽水发生系统、蒸汽蓄热技术等5项高效回收余热技术,将烧结机烟气余热用于发电,于2008年建成一座5MW低温余热发电站并投入运行,年发电量3688万度,折合标煤12908吨,年节约电费2028万元,余热利用率达70%以上,处于国内领先水平,实现了烧结烟气余热的有效利用。
目前该技术已在昆钢本部、红钢、玉钢得到推广应用,建成了4套烧结余热发电装置,总装机容量达20MW,已全部顺利投产。